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单板烘干机尾收尘体系自投入运用以来,因为设备本身的缺点和规划的不科学性,净化后的烟气达不到环境排放要求,收尘器的粉尘排放浓度常常超支,快盈lll是一家生产单板烘干机的企业,欢迎新老客户来公司考察参观烟气中SO2浓度严峻超支;同时,因为体系抽风量缺乏,单板烘干机快盈lll烧结机尾周围冒烟越来越严峻,岗位作业环境适当恶劣。针对这种状况,对机尾收尘体系进行了测验、分析,找出了问题存在的主要原因:(1)管网规划不合理,60m烟囱排放的烟气常常超支。经过测验收尘器西室处理的烟气SO2浓度高达0.42%~0.85%,而收尘器东室处理的烟气SO2浓度只要0.07%~0.18%,尽管经收尘器西室处理后的大部分烟气回来烧结机内从头利用,但因为东、西两室收尘器进口管之间、出口管之间均设有连通管路,收尘体系作业时,东室的压力降均比西室大。一方面,西室未经处理的SO2烟气经过出口支管上关不严的调节阀C与东室出口管烟气汇流后排入60m烟囱;另一方面,部分烟气从西室进口管经连通阀流入东室进口管,又经过东室出口管排入60m烟囱。
(2)体系阻力大,体系阻力保持在3500~4000Pa左右,烧结机尾周围冒烟严峻。真空搅拌机因为收尘体系管路长,收尘器阻力大,加之管道及收尘器运用年限长,腐蚀、破损严峻,漏风点多,而其背负的尘源点多、面广、扬尘量大,体系的处理风量不能满意需求,也没有到达规划要求,导致很多烟尘从排风罩内逸出,形成机尾周围的作业环境日趋恶化。 (3)出口阀、反吸阀阀板不到位。这两个阀各由一个气缸独立操控。阀板为铸铁资料,很粗笨。过滤时,反吸风管漏风,反吸风短路,直接影响体系的有用风量;清灰时,出口阀漏风,影响反吸风的强度,降低了反吸清灰作用。别的,因收尘器的出口阀、反吸阀各由一个气缸操控,与单气缸操控的三通阀比较,其机械毛病、电气毛病多1倍。(4)收尘器漏风严峻。因为运用多年,收尘器箱体呈现不同程度的腐蚀现象,特别是西室箱体,处理的烟气含SO2浓度高,箱体内壁的保温层已全部掉落,加上返烟风机开停机频频,常常形成烟气结露,腐蚀箱体及管道,箱体已有多处腐烂,收尘器的漏风率一度上升到29.4%,结露越来越严峻,受结露酸性水的影响,滤袋易烂。(5)收尘器的操控技术落后。对收尘器进、出口烟气温度、压力、反吸清灰的时刻等基本参数的监控手法没有,严峻影响了收尘体系的管理作业,例如,因为不能把握进口烟气温度的改变状况,导致烧毁滤袋的情况发作。